调注塑工艺无用,改水路翻车,成型周期过长怎么起死回生的(注塑调机技术入门视频教程) 99xcs.com

一、订单悬了,123s注塑周期太长成“催命符”

“注塑周期还是这么长的话,就换一个厂做!”客户的语音消息带着火气。

这家注塑厂的一批投影机外壳订单,让他们已经无路可退了——PC料成型周期一直维持在123秒上下,生产线一天顶多生产300来件,离客户要求的500件差一大截,交付期只剩4天,这股压力,压的注塑部门有点顶不住了。(更多专业技术知识,可以搜索微信公众号:汽车模具设计模流分析)

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车间负责人杨师傅,连着两晚没合眼,技术员围着机器不知道怎么办。

投影机外壳外观要求高,PC料流动性也不是很好,成型周期长了,产能跟不上,改工艺嘛,其他的问题,像缩痕、缺胶等跟着冒出来,实在是难搞啊。

时间每超1秒,产能就慢一分,这个订单就离“黄”近一寸。”

客户那边发话了,4天后交不了货,整个后续订单取消,还有违约金。这对于他们这种中小型注塑厂来说,就是大灾难。

二、死磕工艺就是徒劳,参数换遍没效果

一开始,大家都先尝试改工艺参数——毕竟遇到问题,先调参数,几乎是第一选择。

原始注塑工艺

技术员小李,从注射压力到熔胶温度,再到保压时间、冷却时间,挨个儿试个遍,注塑压力从80MPa调到100MPa(盼着能降低注塑时间)。又是保压时间从25秒调到15秒,冷却时间跟着调整,前后试了好多组参数,记满3页纸的数据,结果呢?成型时间没少,甚至有的出飞边了,只能找人工修了。

小李愁坏了,“以前改改参数,就能调好,这次死活弄不好。”

老杨眉头都挤到一块了:“难道是模具的问题?可要改模具的话,模具部门肯定不同意。”

三、转机?动“水路”遇新坑,怎么办?

眼看时间快越来越少,老杨决定了:“拆模,看水路”。冷却系统是整个成型周期的关键,大家也想从水路能不能改善好。

几个师傅花了几个小时把模具拆了,对着模具图,看水路的走向、孔径等,发现有两处水路离型腔有点远,冷却效果肯定差很多。

“问题找到了!”师傅们赶紧重新调整了水路,在离型腔远的水路位置,多增加一条水路,还扩大1mm,想着把冷却时间降一降。

改好之后,很期待的再去试模,结果让所有人都傻了眼——产品出现短射,边缘缺了一大块。

老杨更着急了,订单都快黄了,现在反而把问题扩大了。看着几个短射的废品,脸色更难看。这一次调整,不但问题没解决,反而更严重。

四、再出转机?揪出“隐形冲突”。

问题肯定要解决的! 老杨带着几个有经验的技术工,一起合计合计,"既然调工艺,改水路都没效果,那做做模流吧,找一下深层次原因。"那之后,就联系行业口碑不错的模流分析师,把产能品3D,工艺参数全发过去。

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等晚上报告出来,让所有人都没想到——问题出在浇口和水路的位置!原来,改水路的时候,没注意到,浇口和其中一条水路距离太近。PC料从浇口进入型腔,还没填满,就被水路冷却了,料流受阻,不仅导致周期更长,还引发短射。

“难怪改水路没用,还更糟糕了。”是浇口与水路的搭配出了问题,形成“冷却干扰充填,充填拖慢冷却”死循环。这就应证了行业的一句话:“模具问题,往往藏在看不见的配合中

五、终局:小改动,大成效,40%降幅力挽狂澜

找到问题根源,解决起来就容易了,师傅们再拆开模具,把浇口冲突的水路标记好,在其他合适的位置增加水路,并尽可能拉开与浇口的距离,同时根据模流分析的建议,微调注塑参数——把射速提高5%,保压压力降到90MPa,

试模的时候,把之前做了标记的水路流速降低,所有人都围在注塑机旁,大气都不敢喘一下。当第一只完整的投影机壳,出来时,计时器显示:73.8秒!

“73.8秒,降了近40S了。”小李激动的跳起来,车间里其他人顿时也欢呼了,连续生产20件样品,件件外观光滑,没有缩痕、短射,尺寸也达标。

第一时间把试产结果和视频发给客户,客户当场回复:“就按这标准生产,后续订单继续会补进来!”悬在所有人头上的石头,终于没了。

最后,在客户的同意下,交期推迟了两天,每天稳定产出550件合格产品,这回按时交付订单,还多交了200件,客户满意度拉满,直接把后续订单签订。

这次经历也让我们明白:注塑行业,遇到问题别死磕一个点,有时候不是注塑参数不行,也不一定全是模具问题,有时候就是某些关键处配合出了差错。当然这次模流分析也发挥了关键作用,小改动带来大成效,毕竟“精准发力,比盲目试错更有效果。

各位同行们,你们有遇到卡脖子的问题吗?评论区聊聊你的救单经历,一起进步。一、订单悬了,123s注塑周期太长成“催命符”

“注塑周期还是这么长的话,就换一个厂做!”客户的语音消息带着火气。

这家注塑厂的一批投影机外壳订单,让他们已经无路可退了——PC料成型周期一直维持在123秒上下,生产线一天顶多生产300来件,离客户要求的500件差一大截,交付期只剩4天,这股压力,压的注塑部门有点顶不住了。

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车间负责人杨师傅,连着两晚没合眼,技术员围着机器不知道怎么办。

投影机外壳外观要求高,PC料流动性也不是很好,成型周期长了,产能跟不上,改工艺嘛,其他的问题,像缩痕、缺胶等跟着冒出来,实在是难搞啊。

时间每超1秒,产能就慢一分,这个订单就离“黄”近一寸。”

客户那边发话了,4天后交不了货,整个后续订单取消,还有违约金。这对于他们这种中小型注塑厂来说,就是大灾难。

二、死磕工艺就是徒劳,参数换遍没效果

一开始,大家都先尝试改工艺参数——毕竟遇到问题,先调参数,几乎是第一选择。

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技术员小李,从注射压力到熔胶温度,再到保压时间、冷却时间,挨个儿试个遍,注塑压力从80MPa调到100MPa(盼着能降低注塑时间)。又是保压时间从25秒调到15秒,冷却时间跟着调整,前后试了好多组参数,记满3页纸的数据,结果呢?成型时间没少,甚至有的出飞边了,只能找人工修了。

小李愁坏了,“以前改改参数,就能调好,这次死活弄不好。”

老杨眉头都挤到一块了:“难道是模具的问题?可要改模具的话,模具部门肯定不同意。”

三、转机?动“水路”遇新坑,怎么办?

眼看时间快越来越少,老杨决定了:“拆模,看水路”。冷却系统是整个成型周期的关键,大家也想从水路能不能改善好。

几个师傅花了几个小时把模具拆了,对着模具图,看水路的走向、孔径等,发现有两处水路离型腔有点远,冷却效果肯定差很多。

“问题找到了!”师傅们赶紧重新调整了水路,在离型腔远的水路位置,多增加一条水路,还扩大1mm,想着把冷却时间降一降。

改好之后,很期待的再去试模,结果让所有人都傻了眼——产品出现短射,边缘缺了一大块。

老杨更着急了,订单都快黄了,现在反而把问题扩大了。看着几个短射的废品,脸色更难看。这一次调整,不但问题没解决,反而更严重。

四、再出转机?揪出“隐形冲突”。

问题肯定要解决的! 老杨带着几个有经验的技术工,一起合计合计,"既然调工艺,改水路都没效果,那做做模流吧,找一下深层次原因。"那之后,就联系行业口碑不错的模流分析师,把产能品3D,工艺参数全发过去。

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等晚上报告出来,让所有人都没想到——问题出在浇口和水路的位置!原来,改水路的时候,没注意到,浇口和其中一条水路距离太近。PC料从浇口进入型腔,还没填满,就被水路冷却了,料流受阻,不仅导致周期更长,还引发短射。

“难怪改水路没用,还更糟糕了。”是浇口与水路的搭配出了问题,形成“冷却干扰充填,充填拖慢冷却”死循环。这就应证了行业的一句话:“模具问题,往往藏在看不见的配合中

五、终局:小改动,大成效,40%降幅力挽狂澜

找到问题根源,解决起来就容易了,师傅们再拆开模具,把浇口冲突的水路标记好,在其他合适的位置增加水路,并尽可能拉开与浇口的距离,同时根据模流分析的建议,微调注塑参数——把射速提高5%,保压压力降到90MPa,

试模的时候,把之前做了标记的水路流速降低,所有人都围在注塑机旁,大气都不敢喘一下。当第一只完整的投影机壳,出来时,计时器显示:73.8秒!

“73.8秒,降了近40S了。”小李激动的跳起来,车间里其他人顿时也欢呼了,连续生产20件样品,件件外观光滑,没有缩痕、短射,尺寸也达标。

第一时间把试产结果和视频发给客户,客户当场回复:“就按这标准生产,后续订单继续会补进来!”悬在所有人头上的石头,终于没了。

最后,在客户的同意下,交期推迟了两天,每天稳定产出550件合格产品,这回按时交付订单,还多交了200件,客户满意度拉满,直接把后续订单签订。

这次经历也让我们明白:注塑行业,遇到问题别死磕一个点,有时候不是注塑参数不行,也不一定全是模具问题,有时候就是某些关键处配合出了差错。当然这次模流分析也发挥了关键作用,小改动带来大成效,毕竟“精准发力,比盲目试错更有效果。

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